一、如图,设备布局为前后座散布,每座布局两个标头(同座标头运用同一信号源)
同座的每个标头只要一个SMC气缸,CD85N16-10(缸径16,行程10mm)
由MAC的高频电磁阀操控,气缸伸出时为做堵截胶带动作,缩回时为贴胶带动作。
二、现毛病问题:每个座子上的标头对产品贴两条胶带,气缸缩回做贴胶带动作时完成了同步,贴到指定长度后,堵截胶带时气缸不同步,导致两边胶带一长一短。
7、总进气管为单根进入,不经汇流板,一分二给两个座子,每个座子再一分二给单个标头,与第3点确认是无降压现象。
四、现如今只要气缸没有替换,可是气缸没再次呈现损坏或漏气现象,请各位大佬赐教。
不知道同步要求有多高,调同步能够在这个气缸动作的出口加节流阀试试,能调整速度到根本共同。
这种结构要求高就不要用气缸,换成电机的结构,气体的稳定性自身就很差,2个或多个气缸的同步就愈加难调,间隔气源的远近,气压的巨细,气缸的摩擦力,有无光滑,许多要素都会有影响,换个结构吧。
作者回复:这是个不错的主张,客户那儿也是这样主张电动,但这个机器现已一年多了,个人是了解的,但换不换就不是画图人说的算了。
这种高速贴标想同步做到等长仍是有危险的,气压、流量、气管长短都会影响气缸的动作时刻。主张把气压流量调到最大,电磁阀用直通式的,气管尽量缩短试试。
这和油缸是相同的问题,一个阀操控多个缸同步是会有问题的,缸的内部阻力不共同导致的,很难调的,并且用节流阀调了差不多后,后边用的时分气压或油压压力有改变后,又会不共同的。
一个或许两个气管到阀门的间隔不相同长,还有便是两把刀子有把不行尖利,你加大气压试试看。
气缸彻底同步很难,就算是命运好这次调整到同步了。过一个月,还会呈现不同步的现象,这是气动的特性。最好用机械结构能够进行约束,或许换伺服。
声明:本文由入驻搜狐大众渠道的作者编撰,除搜狐官方账号外,观念仅代表作者自己,不代表搜狐态度。